2021 年 9 月 27 號(hào),在化工廠的電儀分廠員工引導(dǎo)下,用氣體漏點(diǎn)可視定位儀對(duì)生產(chǎn)裝置區(qū)工藝管線和儀表管線以及蒸汽管線進(jìn)行巡檢,對(duì)于已知的氣體泄漏,氣體漏點(diǎn)可視定位儀在七八米的位置就能捕捉到泄漏點(diǎn)位置,并且檢測(cè)出未知的泄漏點(diǎn),幫助化工廠躲避了存在的安全隱患。
檢測(cè)結(jié)果:本次不到一個(gè)小時(shí)的巡檢測(cè)試共計(jì)測(cè)出 4 處氣體泄漏點(diǎn),2 處蒸汽泄漏點(diǎn)為常規(guī)泄漏不影響生產(chǎn),但額外增加能耗,2 處工藝氣體泄漏,影響生產(chǎn)安全,還有幾處壓縮空氣泄漏點(diǎn),同樣增加能耗;粗略估算每個(gè)泄漏點(diǎn) 2L/min 的泄漏量,一年能為企業(yè)節(jié)約 4000 方的氣體。對(duì)于現(xiàn)行環(huán)保和能源控制大政策,企業(yè)很有必要加強(qiáng)跑冒滴漏的治理,提高能源利用率和安全生產(chǎn)水平。
缺陷一:生產(chǎn)裝置區(qū)工藝管線法蘭泄漏,對(duì)該管線周圍進(jìn)行超聲波成像檢測(cè),在法蘭位置出現(xiàn)了穩(wěn)定的聲源定位,聲壓級(jí)大小為 61.6dB,事先知道該區(qū)域有泄漏(對(duì)氣體漏點(diǎn)可視定位儀進(jìn)行測(cè)試效果真實(shí)驗(yàn)證)
缺陷二:蒸汽管線閥門泄漏,對(duì)閥門位置周邊進(jìn)行超聲波成像檢測(cè),在閥體與執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間位置出現(xiàn)了穩(wěn)定的聲源定位,聲壓級(jí)大小為23.7dB,運(yùn)行狀態(tài)判定為泄漏,儀表管線連接不緊密。
缺陷三:工藝管線法蘭處泄漏,對(duì)該位置進(jìn)行不同角度的超聲波成像檢測(cè),在閥座與執(zhí)行機(jī)構(gòu)連接法蘭 位置處檢測(cè)到穩(wěn)定的聲學(xué)云圖,聲壓等級(jí)為 40.4db,該處為疑似泄漏點(diǎn),建議擇機(jī)驗(yàn)證并解決。
缺陷四:儲(chǔ)罐封頭處泄漏,對(duì)該位置進(jìn)行不同角度的超聲波成像檢測(cè),在儲(chǔ)罐本體與封頭連接位置處檢測(cè)到穩(wěn)定的聲學(xué)云圖,聲壓等級(jí)為39.4db,并且有蒸汽飄出,確定為蒸汽泄漏,建議擇機(jī)解決。
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